科技论文
新增主配抽动故障切换逻辑
时间:2022-10-13 22:44 所属分类:科技论文 点击次数:
1.机组振动和负荷波动
分析:机组振动会导致传感器固定螺钉松动、接线松动、开度反馈故障、调速器串联等。验证:在维修和不定期检查中未发现螺钉和接线松动。通过检查监控和操作记录,每次调速器串联都会导致负荷大幅波动。
2.比例阀健康状态诊断试验
采用比例阀健康状态诊断方法,进行比例阀健康状态诊断试验。选择一台调速系统比例阀性能下降的机组,对其状态良好、性能下降的比例阀给定和反馈数据进行取样记录。利用记录数据进行比例阀健康状态诊断模拟试验。试验期间,k设为200%。在状态良好、性能下降的情况下,进行比例阀健康状态诊断试验。常规判据偏差率与比例阀性能相关性不高,更科学、准确、可靠。如果将k设置为50%,在性能下降的情况下进行比例阀健康状态诊断试验,可在试验第27个取样计算周期触发比例阀健康状态报警信息,点亮报警指示灯,将报警信号发送到监控系统,提示操作人员和维护人员进行检查处理。此时,比例阀未发生跟踪故障等严重故障,水轮发电机组调速器液压跟踪系统仍能正常运行,但调节性能不良,主压力阀在调节平衡时轻微抖动。更换新比例阀后,主配压阀在调节平衡时轻微抖动消失。可见,比例阀的健康状态诊断方法更加准确可靠。
3.调速器的基本功能
它可以自动调节水轮发电机组的转速,使其保持在额定转速的允许偏差范围内,以满足电网对频率质量的要求。它可以使水轮发电机组自动或手动快速启动,以满足电网负荷增减、正常停机或紧急停机的需要。当水轮发电机组在电力系统中并列运行时,调速器可以自动承担预定的负荷分配,使各机组能够实现经济运行。可满足桨式和冲击式水轮机双重协调调节的需要。
4.增加主配抽动故障报警切换功能
新增主配抽动故障切换逻辑:机组发电,无外部调整指令(按上次给定的目标值调整到位),PCC每5s一个检测周期,程序检测控制输出电压超过阈值(即正向超过0.6V负向超过-0.4V)当计数器计数超过设定值(2次)时,程序打开的次数“导叶抽动”“严重故障”故障报警,此时伺服1切换伺服2运行,当两路均出现时,“导叶抽动”“严重故障”当程序手动切换时,电气控制输出为零。通过增加主传感器1反馈信号异常时,切换到伺服2(主传感器2)运行控制,可大大降低主传感器反馈信号异常引起的机组功率波动。
5.及时清洗调速器中的油污
水轮机的正常运行不能与汽轮机油的润滑、冷却和调速分离,因此在设备工作中经常隐藏污垢,这些污垢的长期积累会影响设备的正常运行。为此,机组调速系统油系统运行时,应高度重视监测板,加强油温和油压监测,发现异常时认真分析原因,油系统运行稳定,避免油压过大,油温干扰。当调节系统大摆动或机组油管振动时,应及时仔细检查油系统,及时处理漏油。技术人员应采取配套的安全保护措施,定期清理机械中的油和杂物,提高水轮机的运行速度,减少不必要的磨损,也可减少水电站不必要的费用和投资。清洗后,还应做好防火处理,确保油气装置无杂物,然后安装滤网,盖上盖板。
随着自动化技术的快速发展,对电力系统的智能控制水平提出了更高的要求。水电厂调速器系统作为发电机组的重要控制设备,除调节性能和质量外,其自动控制可靠性将直接影响电网的安全稳定运行。针对水轮发电机组调速器故障,深入分析发现问题根源,优化调速器控制逻辑,提高故障冗余切换可靠性,有效防止测控元件故障引起的机组功率波动。