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机组调频性能影响因素和精细优化策略
时间:2023-09-25 01:21 所属分类:科技论文 点击次数:
机组调频性能影响因素和精细优化策略
1.优化频率信号采集方法
在电网侧,通过PMU(PMU)该设备的测量数据分析了并网机组的FM响应,并从频率传感器的测量数据中分析了发电站的原始频率信号,并使用速度卡测量的速度信号作为频率信号。实践表明,由于信号源的差异,很容易使发电机的调频指标与标准值有很大的偏差,特别是在小频率差时。
为解决这一问题,南通电厂对机组PMU装置进行了同源改造,并安装了一套频率同源装置。将PMU设备上的频率和功率信号引入DEH。一方面,频率信号作为调频动作指令的计算,另一方面,功率信号作为实时负荷反馈,解决了频率采集的可靠性和负荷传输的一致性,真正实现了机组调频和电网需求的同步响应。
2.在小频差扰动下,调频指令之间的冲突和响应滞后
调频试验期间,调度机构应保持机组AGC控制指令不变,发电企业无需退出AGC运行状态。机组运行实践发现,在调频人工测试过程中,调度机构可以保持AGC指令不变,但在调频实时测试过程中,AGC指令往往与调频负荷指令反向,导致调频动作指标不合格。为了让发电机组优先执行调频指令,电厂优化了调频逻辑。在判断调频响应需求动作时,锁定45sAGC指令方向动作。也就是说,当一个调频实时响应需要增加负荷时,关闭AGC指令减少;如果一个调频实时响应需要减少负荷,关闭AGC指令增加。
3.根据模型预测调频积分因数,实现精准调频
传统的CCS+DEH调频回路采用开环调节方式。根据机组本身的调频特性和蓄热功能,通过比较理论贡献和实际贡献的负载,可以提前判断是否能满足电网调频的要求。第一次频率判断启动后,每个积分模块分别进行实际贡献和理论贡献,计算出一次频率调节的积分因子。如果因素与评价因素不同,DEH可以、动态调整CCS端的频率调节。
4.优化汽机调门流量曲线
在电厂维修期间,对高压调节阀进行了维修,结果表明阀门的流量特性曲线与理论值不一致;调节阀安装完成后,冷态检查零位长期使用后会膨胀,热态零位往往在2%~3%之间,导致流量曲线交替不足。调节流量特性的测试方法有两种,一种是连续阀,另一种是单阀。
如果在一定负荷范围内出现负荷响应不足、汽压调节波动、调门频繁切换等情况,需要重点研究该区域的流量特征。机组退出协调、一次调频、汽轮机、锅炉控制站设置手动或炉位跟踪,微机主控输出在非理想负荷区发生小变化,观察主汽流量变化是否线性。如果有明显的滞后或过强,就会有轻微的变化。测试气门流量特性时,应注意主汽压的稳定性,机炉主控的每次输出范围不得超过2%。
5.结束语
通过精心设计和调试,一台机组的调频功能满足了电网的调频要求,在30%的深度调峰条件下,±3%Pe进行了调频试验,2019年机组调频指标没有变化。通过对实际情况的分析,火力发电厂技术人员从实际出发,对问题进行了分析,逐步科学地推进了精细控制,提高了机组的协调、调速等自动控制,为电网的安全稳定运行创造了条件。