焦点期刊
在线客服

著作编辑 著作编辑

咨询邮箱:568476783@qq.com

科技论文

除灰脱硫设备优化方案

时间:2023-11-11 23:32 所属分类:科技论文 点击次数:

以新建火力发电厂为研究对象,除尘脱硫设备优化监测结果显示,烟尘、二氧化硫等污染物排放浓度控制在国家排放标准范围内,高于国内部分同类型机组,为能源节约和烟尘、二氧化硫等污染物排放控制提供参考。
 
一、主要故障原因分析
 
1.玻璃钢管道磨损快。烟气脱硫投入使用后,各泵管道磨损快,造成环境泄漏污染。由于管道材料为玻璃钢,处理复杂。经过长期跟踪分析,发现管道磨损快的主要原因有以下两个:(1)炼钢过程中废弃的石灰粉杂质较多,颗粒状物体加剧了管道磨损。(2)玻璃钢耐腐蚀性好,但耐磨性差,部分管道布局不合理。
 
2.除雾器冲洗电磁阀故障频繁。在电磁阀运行过程中,经常出现无法打开或打开后无法关闭的故障,对除雾器的正常冲洗影响很大。严重时,除雾器堵塞,出现白点,形成环保事故。经过多次观察分析,发现造成这种现象的主要原因有三个:(1)水质差,容易堵塞电磁阀工艺孔,导致打开后无法打开或关闭故障。(2)电磁控制力较小。当阀芯结垢或进入杂质时,阀芯不动作,不符合工况要求,是设计错误。(3)原电磁阀只控制副阀芯的动作,从而改变内部工艺孔的位置,平衡阀体内的压力,然后通过水压完成主阀芯的开关。因此,控制不可靠。
 
3.循环泵轴封易漏,更换困难。循环泵轴封易漏,更换复杂,几乎所有泵都可以拆卸更换。造成这种现象的主要因素有三个:(1)循环泵抽取石灰和石膏的混合浆液,容易磨损轴封。(2)循环泵轴封的机理是通过动静环摩擦副实现密封效果。摩擦副磨损后,由内部弹簧补偿。当弹簧生锈或失效时,不能进行补偿,导致漏浆。(3)弹簧在轴封内。当弹簧生锈或失效时,不能调整,除了更换新的轴封。
 
二、除灰脱硫设备优化方案
 
根据行业要求标准,除尘脱硫系统已投入运行,除尘脱硫率达到99%以上,其中二氧化硫、烟尘等污染物分别排放35mg/m3和10mg/ms,符合国家脱硫卡出口处污染物排放标准。
 
1.优化除尘设备。通过对除尘系统的调查分析,电除尘系统的温度可达135-145℃。如果入口烟气温度过高,除尘效果会降低。为了有效控制除尘系统的烟气温度,需要在筹电除尘器的烟道和预热器出口处安装冷却系统,将入口烟气温度控制在90℃,将烟气中的部分SO冷凝,产生酸雾后与碱性物质中和,降低比电阻,有效控制粉尘特性。在工程建设过程中,应配备电除尘器,其中阳极板采用480C型结构,而阴极采用刚性结构,包括框架、阴极砧板等。悬架设施的配置应配备防摆装置。五个电厂中,第一个可以配备管状芒刺线,第五个可以配备鱼骨针,中间三个可以配备锯齿线。技术人员应分析灰分的成分和特点,选择相应的极配形式,促进系统的运行速度。除尘效率从原来的95%提高到99.92%,漏风率控制在99.92%≤1%。
 
2.输灰系统优化。电厂除尘系统容易出现除灰不彻底、管道堵塞等问题。为提高除灰效率,可在除灰运输仓泵中间增加双套管,并在系统内增加补气管和助吹管,并在气源管上增加启动主阀,适当将烟灰投入助吹阀系统,降低管道堵塞频率,减少机组负荷,避免传统堵塞故障造成输灰系统损失,提高灰气比例,提高火电厂系统运行效率。
 
3.灰斗系统优化。灰斗系统与脱硫系统直接相关。脱硫系统运行存在问题,除尘设备的烟气温度会低于露点温度。如果不及时识别故障源,容易出现烟斗塔桥或积灰。如果情况严重,会导致燃煤盈利发电厂短路跳闸等系统故障,影响发电厂的生产效率。技术人员应及时分析发电厂故障,避免烟气短路。他们需要在灰斗系统中安装阻流板,并预留部分距离,以保证灰尘的流动性,并确保灰斗斜壁的倾斜角度大于60°,灰斗相邻斜壁相交角内侧保持圆弧,半径控制在200mm,避免灰尘堵塞,影响系统运行。
 
4.优化脱硫设备。为了保证脱硫效果,火力发电厂的脱硫系统采用喷雾吸收塔进行改造。在烟气挥发到空气之前,在塔内清洗烟气。SO﹣吸收、除雾等处理,借鉴先进的机组运行经验,引入1000VW或660MW机组托盘技术,在烟气塔入口安装多层托盘,确保烟气均匀性,技术人员可增加烟气干扰,确保烟气与浆液快速接触,扩大接触面积,同时在烟囱两侧增加脱硫装置,在原循环泵数量的基础上加密,促进脱硫效果,简化中间烟道工艺,控制烟气阻力。引入托盘设置可增加烟气干扰,增加循环泵喷嘴数量,帮助系统快速去除SO2,进一步优化火力发电厂系统的运行效率。
 
三、系统参数优化
 
1.系统pH值优化。借鉴其他电厂湿法脱硫系统,冷凝水pH值基本小于5.0,水量大,酸性净烟气冷凝水对烟道腐蚀严重。因此,在系统优化过程中,为了防止吸收塔内的结垢沉淀和酸蚀,脱硫浆的pH值应合理控制在5.0~5.6:pH值低于5.0容易加重系统结构腐蚀,pH值高于5.6容易导致系统内部沉淀结垢。
 
2.系统浆液密度优化。在脱硫系统优化过程中,调节脱硫吸收塔的浆液密度,尽量降低其值,监测一个月。数据发现,浆液密度的变化会影响脱硫效率。脱硫吸收塔的浆液密度为1050~1265kg/m3波动,从浆液密度平均值与脱硫效率的关系可以看出,随着脱硫吸收塔内浆液密度的控制和降低,脱硫效率得到了有效提高。
 
四、改造结果及分析
 
1.测试结果。火力发电厂投入运行后,经过除尘脱硫系统的设备改进和系统优化,经过3个月的试运行,除尘脱硫系统保持良好的稳定性,运行效果良好。经过多次测试,包括污染物SO2和粉尘颗粒的测试。
 
2.改造结果。①火力发电厂除尘脱硫设备改造后除尘脱硫效果显著,设备运行稳定;②改造优化设备除尘率达到99.55%,粉尘颗粒排放值也达到天然气燃气轮机组粉尘颗粒排放标准;③优化改进后,系统脱硫效果显著提高,去除率达到99.2%,SO2污染物排放值也达到燃煤火电机组二氧化硫排放标准。
 
总之,百万机组火力发电厂经过除尘脱硫系统设备的优化建设,主要包括除尘设备改进、输灰系统优化、灰斗装置改进和脱硫系统设备优化设计;通过对系统运行参数的优化,主要包括pH值控制和浆液密度控制。除尘脱硫运行以来一直处于稳定状态,运行效果良好,除尘效果达到99.92%,脱硫效果达到99.2%,烟尘和二氧化硫排放浓度分别小于5mg/m3和25mg/m3,均符合国家标准,可为旧设备改进提供参考。